煤粉仓下料口出料不均匀问题分析及改造方案
常压粉煤灰储仓下料口存在间歇性不下料和下料不均的情况,究其原因有二:其一,侧部泄灰口与垂直方向夹角约为45°,使得粉煤灰的重力在垂直于管口壁面方向上形成一个较大的分力,增加了粉煤灰在卸料口处的摩擦力,不利于粉煤灰的流动,增加了飞灰架桥的概率,常压粉仓锥部侧面泄灰口口径较小,成为粉煤灰架桥的另一个不可缺少的条件;其二,常压粉煤灰储仓下灰口未设置任何防止架桥的设施,一旦出现架桥,又没有有效的破桥途径,会导致下灰口停止下料。
结合上述问题的原因,现给出如下改造方案。首先,将侧部的卸灰管(侧管)改为侧锥,锥角(与垂直方向夹角)小于30°,此设计可以明显减小重力在壁面垂直方向上的分力,降低粉煤灰与壁面的摩擦力,并且增大了仓壁处下灰口的口径,使粉煤灰更容易向下流动,增加粉煤灰流动的连续性,并最终降低粉煤灰架桥的概率。然后,在侧锥上增设空气炮,并设计定时喷吹控制程序,在粉煤灰架桥时能够通过空气喷吹的方式进行破拱,从而进一步降低灰仓架桥的风险。
由于常压粉煤灰储仓结构设计不合理,增加了粉煤灰与下灰口的摩擦,阻碍了粉煤灰的流动,增加了粉煤灰架桥的概率,同时储仓未能设置合理的破坏粉料架桥的设施,导致常压粉煤灰储仓存在间歇性不下料、下料不均的问题。研究中通过将侧管改为侧锥的方式,优化了粉煤灰在下料口处的受力情况,减小了壁面摩擦,从而降低了粉煤灰架桥的概率,增加了下料的均匀性,并通过增加空气炮的方式,及时破拱,避免常压粉煤灰储仓架桥不下料的情况,简而言之,改造工作不仅仅在结构上减少了粉煤灰架桥的概率,同时在架桥时也能够及时破拱,保证常压粉煤灰储仓的连续下料。但值得注意的是,改造后下料的均匀性虽得到了改善,但对下料均匀性要求比较高的系统,还需要通过其他设计方可达到。
但由于低压连续输送泵的输送压力变化受锅炉的运行压力波动、风机压力波动影响,此法无法定量反映采用侧锥与卸灰管结构在下料稳定性上的优势。
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